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【降本增效案例】深耕细作 技改创新 挖潜增效
发布时间:2023-08-11     作者:易倍体育   分享到:

深耕细作 技改创新 挖潜增效

历览前贤国与家,成由勤俭破由奢。勤俭节约从古至今一直都是中华民族传统美德之一。新中国成立初期,曾进行一场轰轰烈烈增产节约的运动,美国记者在见到中国人民艰苦朴素的精神后感慨,这是共产党人身上的“东方魔力”,并断言这是“兴国之光”。这项运动所取得的成效,不仅使我们克服了当时的财政经济困难,保证了抗美援朝的顺利进行,为国家工业化积累了资金,而且有力地推动了党的自身建设。这场运动所积累的经验,则是我们今天建设中国特色社会主义、进行降本增效运动的宝贵财富。

回首过去,展望未来,作为煤化工行业龙头的我们,又能做些什么呢?

随着我国传统煤化工产业的不断发展,各项产品产能逐渐过剩,行业面临着优胜劣汰的严峻形势。气化分厂作为公司煤炭消耗和费用支出大户,降本增效就成为了我们工作的重中之重。

近年来,分厂紧紧围绕公司“降本增效”的主题,不断地探索和创新,通过精细管理、技术改造、系统优化,分厂的吨氨煤耗、氧耗、煤浆浓度、有效气含量等能耗指标均达到了国内先进水平,为公司降本增效工作提供了有力支撑。

那我们是通过什么举措达到降本增效的目的呢?接下来为大家分享两个气化分厂典型的降本增效的案例。

案例一:煤浆提浓

随着公司生产系统产能不断增大,气化分厂装置存在着氧气供给不足、设备能力限制等问题,在多次召开研讨会议后,分厂根据实际情况,通过不断提高煤浆浓度,从而降低氧气消耗,降低原煤消耗,同时提升产能,达到增产降耗的目的。具体措施如下:

完善管理规定,细化交接班项目、磨机运行管理规定及添加剂配给制度,提高并细化考核方案;

对磨机滚筒螺栓密封改造,解决了因漏浆而频繁检修问题,延长了磨机稳定运行的周期,保障了煤浆提浓操作,同时也改善了现场环境;

实施磨机回流改造,优化煤浆粒径分布,提高煤浆堆积效率。

经过管理提升、操作优化、到技术攻关改造,气化分厂投资不到1万元,2021年-2023年煤浆浓度提高了1.2%以上;

有效气含量提高了3%以上,吨氨煤耗下降了30kg,吨氨氧耗下降了40Nm3,这些能耗指标均达到国内先进水平,每年可降低成本约1350万元;

煤浆浓度的提高,不但不增加高压煤浆泵的运转负荷,而且气化炉产能得到了增大,合成氨日产增加了100吨以上,按现价估算,每天可增加效益约23.5万以上。

煤浆浓度提升及煤浆粒度变细后,减少烧嘴磨损,增加了烧嘴运行时间,延长气化炉运行周期,年节省检维修费用约300万元。

案例二:废煤浆回收利用

 在气化系统日常运行,工艺操作过程中,都会产生较多的废煤浆,原设计是排至沉渣池当作废煤灰处理,不仅污染了沉渣池的水质,而且产生了较大浪费。经过分厂讨论,做出了以下改进措施:

在703、702各建立一个废煤浆槽,用于收集设备运行过程中产生的废煤浆,并安装渣浆泵,定期回收至磨机用于再次制浆;

在推行改进措施后,我们取得了以下成果:

(1)通过一次性投资约15万元,每月可回收废浆约含100吨原煤,每年可节省费用约82.5万元;

(2)减轻了环保压力,改善了磨机周围环境卫生,杜绝了对沉渣池的水质污染。

今年6月份,在气化分厂全体员工的不懈努力下,多项能耗指标创历史最佳,为合成氨日产稳定提升提供了有力的保障。其中吨氨煤耗为1371kg,创本年度最低;有效气创历史新高,全月平均值为82.4%;煤浆浓度创历史新高,全月平均值为64.1%;炉渣残炭创本年度新低,全月平均值为9.8%。

在目前全球经济萧条的情况下,陕煤emc网页版登录作为世界500强也面临着严峻的考验。企业不但采用先进的设备和技术手段,而且从降本增效着手,推进成本管理,以达到抵抗全球经济寒冬的目标。

或许有人会问:“我只是一名普通职工,我能做什么,我该怎么做?”答案其实很简单:“从我做起,从自身岗位做起,从点滴做起,从小事做起!”降本增效,是企业得以发展的根本,也是我们责无旁贷的使命!