六月份以来,复肥市场波动变化,料浆法二铵需求加大,面对这刻不容缓的有利时机,磷铵分厂审时度势,抢抓机遇,精心组织一铵装置料浆法二铵生产,深挖系统潜力,实现粉、粒同开稳定运行。连日来日产不断刷新,6月25日,一举突破日产580吨大关。不仅检验了大检修清理、检修的质量,也有力验证了单元生产能力。促使一铵装置生产驶入了快车道,焕发出强大的动能,为今后的生产组织提供了更多选择依据。
分矿操作,稳定稀酸生产。针对原料磷矿变化,造成产品养分趋势走低,分厂及时调整思路,将磷矿配矿再细化、深化,实现一、二套过滤装置分矿生产。铁、铝杂质≥4.5%的四川磷矿配矿后进入5#球磨机供给一过滤,用于料浆法一铵装置生产。杂质低的开磷矿与山峡矿配比后进入4#球磨机供二过滤及大浓缩生产,用于传统法二铵装置生产。分矿操作后,磷酸生产好转,稀酸出酸稳定,稀酸槽液位充足,为一铵生产创造了便利条件。
持续技改,激发装置活力。利用本次大检修,对一铵装置热风炉进行改造。邀请厂家人员对炉膛进风口重新设计,对炉膛内进风分布器进行改造,确保炉膛两侧进风量匹配。改造完成后热风炉节能效果明显,在满足系统高产前提下,天然气单耗较之前下降5m³/吨;粉状一铵包装前期为人工接袋,为了提高包装效率,改善现场环境,本次大检修,新安装一台自动称重吨包机,配备布袋除尘器,在提高粉状一铵包装效率的同时现场环境大为改善。新包装机投用后,原有每班的6名操作人员,减少为现在的每班4人,进一步压降了用工人员成本。
粉粒平衡,细化过程控制。料浆法生产,粉粒同开,共用一、二效制取料浆,共用天然气炉提供热风干燥。过程控制和兼顾平衡工艺是生产的关键。工艺组在前期生产摸索的基础上,重点在料浆的浓缩和物料的干燥上下功夫。通过制定标准化的换热器清理检查流程,根据配矿后磷酸分析指标,动态调整料浆浓缩工序控制指标,确保一、二效换热器运行稳定,为后工序提供充足的合格料浆;通过对喷粉塔认真细致检查清理,确保进塔干燥热风量满足生产需求,同时动态调节两台热风机风门,为粉、粒两套系统匹配合理干燥热风量,确保双系统稳定运行。在养分控制方面,工艺组对料浆比重、中和度、成品水分重点管控,同时根据粉、粒产品养分变化,及时调整硫酸铵母液和固体硫酸铵的添加量,在确保产品质量的前提下,压低养分,减少养分过剩造成损失。
增产增效是磷铵今年追求精益管理,实现能效提升的重点工作。当前,通过分类配矿、分矿配酸,不仅拓宽了不同品位磷矿的适应性,在一铵装置粉粒同开情况下,日产持续突破550吨,为磷铵总产量稳定打好了坚实基础。