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众所周知,4#球磨机是磷铵分厂磷酸装置区原料生产的大型重要设备,担负着为磷酸生产提供合格矿浆的艰巨任务,其运转功率大,运行时间长,料浆产出率高,为磷铵原料生产立下了汗马功劳。
4#球磨机由鼓形进料器、动静压轴承、筒体、大小齿轮、减速器、电动机、慢速驱动装置、顶起装置、电控柜及液压润滑系统等部分组成。轴承部分承载着球磨机主体回转部的全部负荷。主承轴采用动静压滑动轴承,是一种既有动压润滑又有静压浮升作用的轴承。往年夏季高温环境时,由于设备轴承温度高,每天都定期停车给这个庞然大物降温后再开车。2020年以来,为了积极落实安全环保治理要求,对4#球磨机厂房周围露天部分进行了封闭管理。
今年入夏以来,气温持续走高,厂房空气流动性不足,4#球磨机经常处于“高烧”状态,轴瓦温度异常,导致故障频发,抢修随时发生,开车率降低,给后续生产稳定和产量完成带来了影响。磷铵分厂将4#球磨机监护运行责任落实到人,要求技术员、工段长实行24小时轮流值守,发现问题立即处理,做到抢修不过夜。岗位操作工监控仪表运行指标,每小时对设备测温一次。同时,利用停车间隙对设备进行物理降温。尽管大家围绕这个“宝贝疙瘩”做了大量的工作,其降温效果还是不够理想,时不时耍点“小性子”影响生产。
面对这一难题,分厂积极研究对策和解决方法,设备技术员白啸飞经过一段时间仔细观察,发现其症状主要是球磨机工龄接近20年,自身陈旧老化严重,常常处于带病运行状态,加之空气透风不良,设备散热量不充分,导致轴瓦温度不断升高,双系统开车、生产量增大直接影响系统高负荷生产。正值磷复肥市场旺销态势,机遇难得,大家研讨后决定,给球磨机增加轴流风机为其散热降温,促其正常运转。通过一段时间运行,加装轴流风机后的4#球磨机,故障率大大减少了,比以前运转的更加欢腾了,再次肩负起为磷酸生产研磨优质矿浆的重任。
小小一技改,发挥大效益。为保证生产连续运行提供源源不竭的动力,磷铵分厂保证了4#球磨机顺利度夏,更保证了每月产量任务的按时完成交付。(磷铵分厂 李晨丹)