维保分厂合成氨装置检修一班承担合成氨装置日常检维修工作,2023年以来,班组不断细分量化管理,加强班组建设,围绕安全生产、降本增效,技能培训促进管理提升,实现班组精细化向精益化跨越,近日在2023年度中国设备管理大会上获得“创新班组”称号。 抓实安全管理,助推班组实现本质安全。班组以安全培训系统化、过程管控标准化、执行流程闭环化开展工作。坚持每周五开展五个一班组安全活动,梳理出本周班组安全管理存在问题,制定下周重点工作安全方案,有效提高风险辨识能力,强化风险管控,提升应急处理技能,让班组安全培训与过程管理及时转化为推动检维修工作的安全保障。持证上岗率100%,班组级隐患排查整改率100%,三违对标完成率>99.6%,2023年未发生一起人员伤害和设备事故,班组安全文化建设与本质化水平整体性提高,并荣获公司维保分厂创新型标杆班组称号。 夯实基础管理,助攻设备绩效指标稳步提升。班组结合个人特长,制定设备包联机制,坚持一日两上岗,结合设备点检制度,利用设备点检仪精密点检,及时了解设备运行状态,采集运行指标数据,研判发展趋势。倡导重维护、重质量、重效率理念,定期组织设备紧固、润滑、清理、防腐等维护工作,在做实做细设备基础管理下,保运范围内设备完好率达到100%,装置区内气化捞渣机、破渣机、除氧水泵、高低压煤浆泵等工况极为恶劣的关键设备运行周期均超出预期水平,灰水循环泵、锁斗循环泵连续运行水平更是突破历史最高纪录。 激活创新动力,助力维修效率降本增效双提升。创新是推动班组适应企业发展的动力,也是从根本上提升管理的利器,班组通过搜集合理化建议,积极开展“三小一练”“五小创新”活动,以业绩论英雄,班组员工自发钻研各种检修专用工具,使棒磨机的大修周期从25天缩短至19天,贫甲醇泵、高压锅炉给水泵大修周期从7天缩短至5天以内。积极开展设备改造,气化炉运行周期延长至一年以上,荣获发明型专利的授权。通过多级高压锅炉给水泵平衡套密封方式的改造,解决平衡室易冲刷泄漏导致不平衡的难题,节约备件及人力的浪费,荣获实用性专利授权。为系统长周期稳定运行提供坚实的保障。 强化一专多能,开辟保运效能量质双升新局面。班组充分挖掘内部潜力,利用工时杠杆效能,形成能竞则竞,能比尽比,公平公正、公开透明的思路,激活劳动与分配激励机制,不断淬炼一专多能精英工匠,培育适应企业高质量发展需求的专业队伍支撑,持证上岗率100%,不断为队伍开辟新领域,注入新动能。前半年,自主承担脚手架搭设、高压清洗任务共计98项,减少外委费用3万余元,针对换下阀门、法兰、托辊、磨辊开展修旧利废工作80余项,节约材料备件费用约13万元以上。班组通过查阅资料,现场反复实践,自主攻关完成单螺杆水润滑空压机、调速型液力耦合器5台次大修任务,节约返厂维修费用约20万元,为保运开拓出量质双升的新局面。 聚焦作风建设,紧扣班组凝聚力赋能保运主业。班组是企业的基石,是企业生产的保障,是设备保运的一线组织,时常会遇到急难险重的问题,检修一班凝心聚力,积极发扬“三特精神”,对二氧化碳压缩机、汽轮机、氨冷凝器等机组检修、大件吊装等任务进行提前模拟演练,细化流程,提前完成任务。遇到系统电网波动,班组总是第一时间冲在一线,干在一线,为快速完成任务,制作气化炉连投、机泵维修移动式专用工具箱,所承担气化炉连投、机泵抢修等急难险重工作任务,检修效率屡创新高,多次受到分厂表扬与嘉奖。此外,在6S日常管理、台账记录、综合管理方面,保持抓大不放小工作态度,走在分厂前列。 冰冻三尺,非一日之寒,主业做精,非一日之功。实践证明,只有保持乐于吃苦的劲头,历经艰苦岁月的磨砺,才能破茧成蝶,浴火重生,合成氨检修一班将继续发扬敢于面对困难的劲头,追求实干朴素的工作姿态,持续保持队伍的青春活力,为公司高质量发展贡献一线力量。(维保分厂 薛鹏)