10月26日,维保分厂借系统停车之机,按计划对二铵成品筛分系统送料设备进行技术改造,将摇摆筛下部输送带更换为双筒式板链输送机。磷铵装置提前一天确定检修方案,组织人员及工具器进入现场,为顺利开工做好先决条件。
第二天早上6点,检修人员就早早来到现场,组织人员将新板链机运送到厂房北侧地面。办理好各种票证,检查工器具完好情况,确定好设备进出后口,对现场安全措施落实后,立即按照检修方案展开了作业。虽然提前做了准备,但仍有意想不到的困难摆在面前,在拆除输送带基础割开支架整体移出时,现场起重悬挂点不足,以前选的锚点效果欠佳。只能将四楼楼面上的封堵吊装孔重新打通作为锚点,跨越楼梯、台阶及窗口等障碍物,将大倾角皮带整体通过倒链和汽车吊交替慢慢移动。检修人员在撬杠和钢丝绳的帮助下,一点一点向前挪动着输送机,每前进一步都很艰难,最终顺利将2吨重的设备移出楼外。
同样,新的双筒式板链输送机也是原路回装,接下来就是安装附属设备,确定溜斗及溜管倾斜角度,保证二铵能畅通下料。在安装过程中,工作环境十分复杂,现场噪音嘈杂,操作平台不足1米高,人只能蹲在下面作业,时间一长腰酸的都直不起来,检修人员额头上都渗出了汗水。时间在现场吵杂的环境中一分一秒地溜过,紧密的倒链声在现场不停地响动,每个人各司其职默契配合,不知不觉已经到了深夜,但是没有一个人退出,都在为最后的胜利拼搏着。
28日凌晨1:00点,化工夜班人员已经到位,溜斗的最后一条螺栓终于紧固好,电焊机停止工作。连续的高强度作业使每个人都耗尽了体力,大家拖着疲惫的身躯收拾好工器具,一下子瘫坐在地面上,等待工艺验收通过后交付化工使用,这次检修任务才圆满完成。经过了19个小时的连续工作,磷铵检修一班圆满完成板链机的更换工作,比计划提前了整整24小时。此次改造将成品肥料在完全封闭设备内输送,彻底消除了粉尘飞扬及漏料落地。为系统稳产高产打下良好的基础。(维保分厂 田永健)