今年是公司“降本增效”年,动力分厂持续深挖降本增效潜能,从工艺指标、对标学习、成本管控等方面持续加强各项工作管理,在保证安全生产的前提下,严格成本管控,狠抓提质增效,为保障生产装置长周期高效稳定运行出实招、显实效。 激发全员参与的“思想力” 分厂利用班前班后会、分厂例会、日常培训等形式,加强形势任务教育和引导,让分厂员工明形势、知任务、勇作为,形成“千斤重担大家挑、人人肩上有指标”的工作格局,推动全员树立“要我过紧日子”向“我要过紧日子”的理念转变,凝聚思想合力,不断增强降本增效的积极性、主动性与创新性。 激起全员作为的“行动力” 每月针对各工段班组围绕成本管控、工艺指标控制、产量任务完成情况等方面开展劳动竞赛,定期召开生产经营运行分析及降本增效专题会,以降本增效、节能降耗和杜绝无效支出为抓手,在技术改造、材料降耗、指标挖潜等方面采取有效措施, 在关键设备包联管控、工艺调整和三区管控,严格在控制锅炉结渣、煤质、谷壳灰、焦油燃烧等管控措施上压实责任,尤其是氨逃逸控制,延缓预热器堵塞进行优化,深入推进精细化管理,全方位开展成本挖潜工作,持续激发员工干事活力,层层压力传导,确保全员参与,不断细化工艺管理、严控工艺指标、优化工艺调整、量化操作思路,力争实现各项运行指标新突破,以绩效激励机制激发全员敢于创新、勇于创效,营造全员参与降本增效的浓厚氛围。 激活降本增效的“内生力” 全力保障生产装置长周期稳定运行,分厂坚持“走出去、引进来”的对标学习模式,紧盯短板不放松,向先进单位优秀做法进行“取经”交流,积极找问题、寻差距、明方向、定措施,积极开展工艺技术革新,不断推动新工艺、新技术在实际生产运行中的应用。在锅炉煤耗、电耗管控方面,上半年完成1#锅炉降排提效改造,改造后排烟温度下降约15℃,热效率提高1%,预计年节约用煤成本130万元,炉渣、飞灰含碳量均达到历史最好水平。以锅炉两台磨煤机额定负荷运行为主,减少三台磨煤机运行为管控点,全力减少频繁倒机来降低电耗。于4月份解决了241减温减压站4.0/0.5MPa减温水阀门和管道泄漏隐患,彻底清除这一制约安全生产的“顽疾”,同汽机发电量增加2000kwh/h,年增加发电1152万kwh。450A/B新旁滤投运后,循环水浊度优于前期运行值,450A凉水塔升级改造后,循环水进回水温差增加2℃。 精细管理降成本,节能降耗增效益。动力分厂将围绕降本增效的目标任务,持续强化成本要素管控,强化内部挖潜驱动,细化指标分解考核,全力推进生产管理工作提质增效。(动力分厂 袁延文)