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【降本增效】凝心聚力降成本 集思广益创效益
发布时间:2023-04-28     作者:宋宝强   分享到:

尿素分厂以“降本增效年”为主线贯穿于全年工作始终,以“凝心聚力降成本 集思广益创效益”为指导思想,号召全体员工积极行动,把降本增效方案落到实处,见到实效。

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做好降本宣传 增强节能意识

尿素分厂及时组织员工学习降本增效的相关文件,宣贯工作内容,让每个人清楚成本管理中的定性和定量的目标。根据公司工作要求,修订了《尿素分厂成本管控方案》,编制了成本管控应知应会手册,其内容包括成本目标、考核方式、专项奖励、分厂成本管控细则、生产任务、检修费用计划、控制指标及降低成本的具体措施等内容,员工们背熟记牢,入脑入心,树立节约成本,争创效益的意识,在工作中自觉落实《成本管控方案》,把节约一滴水、一滴油、一公斤蒸汽、一公斤氨成为常态,鼓励每个人在工作中善于发现节能新方法。

细抓各项管理 落实降本责任

尿素分厂结合实际情况,从细节抓管理,通过管理提效益。其一,有针对性抓好各项成本低物料消耗、检维修费用控制,抓好生产系统的节能降耗,控制好氨、水、汽、电的消耗,抓设备长周期运行,同时利用前系统停车的机会主动出击,对系统跑冒滴漏进行集中消除,做到能消尽消,实现降本增效。

其二,每月两次要求各技术员对班组落实情况进行点评指导,针对存在的问题制定方案,指定责任人完善此项工作,同时做好会议纪要,下发到班组学习,引导全员树立成本规律意识、成本管理意识,认真负责做好降本增效工作。

实施技术改造 降低生产成本

尿素分厂27万吨生产装置中的11#压缩机在常年的生产运行过程中出现各段压力、温度都偏高,压缩机效率低、影响能耗。针对此情况,分厂组织技术人员对压缩机冷却系统进行技术改造,组织人员将11#机三段并联一个水冷器,提升了三段的换热效率,降低了四入温度,反向促进压缩机机械效率。投入运行后,压缩机四段入口较前降低了8℃,每天节约用电1500度,每年可节约资金10.8万元,收到可观的经济效益。

尿素分厂52万吨装置使用的空压机,设备维护成本高、效能低、能耗大、故障频次高,每次需外送维修,维修时间长,单机运行风险高,分厂决定寻求一台运行稳定、检修率低的空压机。经过与相关部门交流沟通后,组织人员安装了一台空气悬浮式压缩机取代了旧的空压机。新型空压机运行稳定,节能效果显著,达到预期节能降耗目标,为企业节能降耗发展贡献力量。

抓住有利时机 做好设备清理

分厂要求岗位人员每小时对生产装置进行检查,职能人员每天两次现场检查,每周组织一次综合大检查,对发现的一般隐患即查即改,对个别缺陷做好统计,制定方案,伺机修复。在前系统停车期间,分厂利用有限时间,主动出击,组织人员分别对13万吨装置中的中压冷凝器E106和27万吨装置中的一段蒸发预浓缩冷却器、一吸塔外冷器的冷却器等换热器的彻底清洗,清洗效果非常明显,系统开车后,各项指标稳定运行。

做好收旧利废 降低生产成本

分厂根据实际情况,对部分易耗品进行回收利用,13万吨装置区对机泵用过的润滑油,进行沉淀、过滤,再二次利用,这样不仅杜绝了油品污染,也减少了每月的用油量,节约了生产成本。

尿素分厂还将采取一系列降耗举措,督促全体员工时刻把降本措施做深、做细、做实,提高经济效益,推进公司高质量发展。(尿素分厂 宋宝强)