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秉持“亮剑”精神,根除设备“顽疾”——净化4#风机改造纪实
发布时间:2022-01-11     作者:刘江涌 张博慧   分享到:

日前,气化净化工段4#酸雾风机改造顺利完成,最佳连续运行状态100天,取得明显效果,各项运行指标达到预期要求,困扰生产系统达2年之久的“顽疾”终于得到根除。    

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4#风机2019年6月新上的一台离心式尾气风机,是净化工段硫回收尾气洗涤装置的重要设备,自安装试车以来,一直存在前后轴承振动较大,运行周期短等问题,对系统稳定生产造成一定影响。为确保设备运行取得突破性进展,今年,由机动部牵头,气化分厂、维保分厂参与,充分发挥技术优势,成立攻关小组,集思广益,曾试探性做过检修处理,更换轴承、控制润滑脂量、检验转子平衡性......,但振动问题仍未得到根治,无法达到长满优运行。经多方充分论证,外出技术交流,最终判定联轴器尺寸小、承载能力不足、轴承选型有误、风机基座连接面较薄等均是造成风机振动的主要原因。通过增大联轴器直径、改变轴承类型、加固风机底座后,虽然取得初步成效,但是攻关小组前进的脚步仍未停歇,又持续跟踪改造效果,不断优化。

2021年9月,公司组织对该风机蜗壳内部刷耐酸涂层,消除积酸腐蚀问题。三分检修,七分保养,技术改造后,针对风机运行期间管道内部产生的硫酸铵结晶会影响风机振动问题,分厂定期组织人员进行管道、蜗壳、叶轮清理,保证风机运行处于最佳状态。投入使用3个多月以来,该泵运行平稳,再未出现超电流跳车现象,大大减少了设备故障率,攻关小组的“亮剑”精神,不仅“医治”了长达2年多之久的设备顽疾,而且极大的降低了检修成本,确保区域设备安全稳定运行。  

 2021年以来,公司在设备管理方面集中攻关,致力技改,发现一个“三高一长”的设备问题(设备故障率高、备件更换频率高、检修费用高、故障检修时间长),就成立一个技术攻关小组,稳扎稳打,积极推广新技术、新材料应用,主要完成了气化原运6号B皮带液偶改造、气化P1302泵叶轮改造、1#锅炉水冷壁管使用耐磨材料喷涂等14余项技术改造,延长了设备运行周期,有效降低检修费,更用永不言败的“亮剑”精神为打造“员工幸 行业尊重”的化工企业做出了最美的诠释。(刘江涌 张博慧)