作为化工企业,在夏季,会面临外界气温升高,随之循环水温度升高,换热器换热效果下降,如果生产负荷不减,可能出现超温现象,存在安全风险。2023年伏夏高温天气给生产带来很大压力,严重影响生产负荷,产量会下降,企业效益将会受损。 面对外界气温高严峻形势,陕化公司不等不靠,不开太平车,生产技术人员深入一线现场,研究夏季制约生产装置高负荷运行的瓶颈问题,多次召开专题会,集思广益,想尽一切办法,解决生产难题,保证了生产系统满负荷稳定运行,为企业的良好运行贡献力量。 未雨绸缪,提前谋划空分氧量不足问题 在夏季,空分装置产气量不足的情况很明显,这种情况会对公司的生产效益产生很大影响,特别是对需要大量氧气、氮气、和制冷的生产装置来说,更为明显。空分装置机组的气体产量与环境温度和湿度等多种因素密切相关。在夏季,由于空气温度较高,相对湿度也较大,空气压缩机的进气温度过高,进气压力不稳定导致空压机的运行效率降低,使得空分装置的气体产量减少。空分装置生产出的氧气量、氮气量下降,就制约了气化装置的生产负荷,产量就会下降。所以,早在今年年初,陕化公司就提前谋划,提出新增加两台各10000Nm3/h的小型空压机并入空分空压机装置,弥补因夏季空气温度高、湿度大造成的产气量下降造成的影响,以提高空分装置的产氧、氮量。在今年7月份,两台新增空压机顺利开车,并入空分装置后,氧气量增加了1000Nm3/h,氮气量增加了2300Nm3/h,有力地保障了气化生产负荷。 紧盯生产瓶颈不放松,想尽办法攻克生产难题 合成工段两台氨压机负责给合成氨生产装置提供冷量,随着夏季气温升高,循环水上水温度最高上涨至35℃,氨压机换热器换热效果明显下降,排气压力和排缸温度直线上涨,面临破指标风险。面对这种情况,要么减负荷生产;要么想办法提高换热效果,降低氨压机排缸温度和排气压力。搞生产的人,脑子里只有一个理念就是“在安全的前提下,提高产量是降低消耗和创造效益的唯一途径”。所以,生产负荷决不能减,还要想办法解决问题!陕化生产技术人员深入现场,分析讨论,研究对策,最终决定在现有氨压机凝汽器基础上再并联增加一台凝汽器,实现降低氨压机排缸温度和排气压力的目的,经过设计、施工、开车,终于在7月底2#氨压机新增凝气器投用,投用后,排气压力下降10Kpa,排缸温度降低5℃,效果明显,合成氨生产负荷未受任何影响。 实施锅炉改造,增产降耗效益凸显 今年4月份,随着3#锅炉提标改造结束投料开车,标志着锅炉系统提标改造完成。将3台原设计生产260t/h蒸汽锅炉,通过在炉内增加水冷屏,烟道内增加省煤器等措施,在同等投煤量的情况下,锅炉产蒸汽量由260t/h提高到280t/h,实现增产降耗的目的。6月份数据显示,吨蒸汽煤耗、锅炉炉渣残碳、排烟温度等三个指标均达到了历史最好水平。此项改造,将实现全年节煤3.3万吨,给公司节约资金2300万元。 推进能源合作管理,将生产装置余热余压吃干榨净 面对化工市场疲软的严峻形势,只有抓好成本管控,降低成本,榨出效益,才能在同行中“杀出一条血路,立于不败之地。”陕化公司瞄准生产装置的余热余压,废水废气,邀请第三方公司进行诊断评估,根据实际情况拿方案,想方设法将余热余压、废水废气的价值利用完。今年先后确定实施了BDO蒸汽余压利用项目、450A循环水系统节能技改项目、蒸汽凝液制冷综合利用项目、气化除氧器放空回收利用项目等四个项目。以能源合作的模式,邀请第三方公司设计、投资、施工,最终以节能分红的模式分享节能效益。这四个项目今年投运后,预计全年节电5000万度,节蒸汽27.6万吨,实现全年节煤3.58万吨、全年给公司产生经济效益1200万元。 抓产量促生产稳增长,以量补价出效益 陕化公司作为生产型企业,始终以安全为首要任务,认定“高产才能低耗,增产才能创效”理念,紧盯生产装置产量不放松,确保各产品产量实现稳步增长。 2023年1~7月份公司生产的五大产品产量较去年同期均实现大幅增长。与去年同期相比,合成氨增产14.40%,尿素增产15.48%,磷铵增产14.84%,BDO增产10.09%,PTMEG增产30.03%。2023年1~7月份陕化公司实现累计营业收入41.68亿元,累计利润总额4.34亿元,利润在化工板块名列前茅。 今年上半年,陕化公司实现了生产、经营任务“双过半”目标,在今后生产经营过程中,我们将以安全为前提,以稳定生产,提高产量为目标,深挖成本管控潜力,提高产品市场竞争力,扎实做好各项生产管理工作,为打造世界一流化工企业而努力奋斗。(生产技术环保部 段贝贝)