为了认真落实陕化公司节能增效的战略部署,维保分厂磷铵装置区立足检修实际情况,结合当前煤化工及磷铵分厂系统停车设备大检修有利时机,通过提高检修质量,有效控制降低材料消耗,采用科学管控,严格落实精细化管理,把节能增效目标分解到设备管理及班组日常检修的各个环节,调动全员参与检修节能的积极性。
合成氨大检修期间,带队技术员深入一线参与检修,在作业过程中认真核对,密封垫材料是否符合设备压力等级要求,安装过程中面对面将技术要求及安全规程全面传授作业人员,在作业过程中严抓检修质量做到不重复作业。作业中特别注重汽车吊的使用效率,在申请吊车后,以最快速度办理吊装作业票证相关手续完成作业。
在净化707A塔顶检验安全阀时,年轻检修工张恒、郭欣登塔4个小时直到晚上23:20才完成了任务,他们不怕炎热,勇于挑战,热爱本职工作的行动深深地感动着大家。磷铵分厂大浓缩6楼尾气管线弯头安装,因租赁吊车来的较晚,检修班长张强临时接到安装任务,立即组织人员投入战斗,大家知道租赁汽车吊费用很高,特别是大吨位吊车台班达1000元,为了尽快完成吊装任务,争取更多的时间,他们忘记了疲劳,不怕酷暑,发扬连续奋战的精神,在晚上21:30完成吊装任务。
修旧利废长期以来一直是维保分厂的优良传统,磷铵装置检修人员工作中本着“能修不换,大换小用”的原则,引导大家要有“变废为宝”的眼光和思想。拆换下来的设备和零部件能修好的就不换新的,能加工成小零部件的就设法制作给小的用,不能使用的就作为废旧材料回收处理。新材料在下料加工时注意合理利用,大料大用,边角料小用,能拼接的就拼着用。
众所众知,化工厂设备管线上因化工清理需要拆下来的大量的螺栓,特别是大型管道及设备人孔盲板,一块法兰盲板多则30多条螺栓,这些螺栓已使用多年长期暴露在大气中,表面已显得锈迹斑斑,他们在检修过程中随时收集整理拆换的螺丝螺母和零星角料,做到回收不留死角,这样积少成多,变废为宝,能合理的处理并重新利用,也是一笔不小的财富,磷铵装置区仅在大检修期间节约螺栓费用近万元。
创收增效是一个大目标,也是一项长远的工作,这个目标的实现需要我们每一个人从每一天的实际工作中做起,坚持从细节做起,不断挖掘潜力,消除一切漏洞,杜绝一切浪费,发动全体员工在降本增效上动脑筋,想办法,集思广益,稳步推进节能增效工作有序开展。(维保分厂 田永健)