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水是生命之源、生产之要、生态之基。新时代,谁掌握了水资源,谁就拥有主动权。陕化公司复肥装置多年来都是渭南市评选的优秀节水企业,近两年夏季缺水、用水量激增,但供水管网老化失修,让磷铵分厂倍感压力。
磷铵分厂供水管网经过30年的运行,早已腐蚀严重,管道点蚀处管壁厚度只有最初的十分之一左右,管网老化造成渗漏多、漏损大的现象成为制约生产稳定的重大安全生产隐患。一旦地下管网发生泄漏,只能深挖地坑寻找漏点,老旧的铸铁管网无法焊接,只能局部更换管道或打卡子灌浆封堵。2020年以来,几次因地下水管泄漏导致系统被动减负荷生产,教训深刻。为了维持有效水位,减少渗漏,一次水管网的压力只能靠低限控制,而实际用水的磷酸装置,水量严重不足,各类管道泵、加压泵轮番上阵。尽管如此,数据显示,每天一次水的消耗量接近800多吨。消耗量居高不下,用水和供水矛盾日益凸显。为彻底解决一次水消耗量大、管网老旧随时影响生产的难题,磷铵分厂决定对复肥装置区的供水管网进行更新改造。废弃老旧的地埋管,重新铺设明管。
说干就干。只要技术论证可行,就要雷厉风行。技术组、设备组成为此次鏖战的排头兵,首先对生产、生活水管网进行全面排查,摸清系统各装置地下管网的分布、管道的口径、水流的方向、支线的长度以及管网并口点等信息,逐一进行核实,整合数据,优化一次水管网。方案确定后,磷铵分厂设备组一马当先,与维保分厂施工人员携手作战、日夜兼程。管线的拆除、铺设都按既定方案一步步推进。
7月23日,是一次水改造后各装置新旧管网水碰口的日子,厂长侯孝国默默算了一下,共有18个节点需要与主管网碰口。为了不影响正常生产,他用对讲机亲自指挥,协调各方。副厂长王向文提前做好切换方案、预判突发事件,做好应急处理。技术组包片到人、压实责任。新旧管网的碰头于早8:00至下午3:00全部完成。当汩汩的清泉注入新铺设的一次水管网,系统切换实现无缝对接,没有一处因为管网切换而耽误生产。
经技术组测算,复肥装置3号水源井月度停运同比延长了62小时,月度节水2100吨,全年可节水2.5万吨。本次管网改造不但彻底解决了往年夏季因供水不足影响生产的问题,而且有效提高一次水管网压力,保证了磷酸、一铵装置的高楼层用水,解放了多个管道泵、加压泵。同时,彻底扭转了地下管网泄漏导致的被动检修局面,也为现场二铵散料库、沉降槽等技改项目土建施工扫清了障碍。
复肥装置一次水管网的成功改造,解决了多年来的顽疾,比对改造前后的用水数据,整改效果显著。磷铵分厂面对生产系统瓶颈,不回避、不退缩,迎难而上、攻坚克难,确保生产系统高效稳定。( 磷铵分厂 王楠)