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BDO分厂节能降耗使全力 全心全意创效益
发布时间:2022-08-29     作者:赵亚利 高磊   分享到:

针对当前市场下行局势,为严格落实公司稳增长工作要求,BDO分厂以稳产高产、降耗提效为中心,规范管理,全心全意降耗提效。丁二醇装置本次检修主要完成了E8208整体更换、E8601消漏、E8411化学清洗、C8201A/B检查更换各段气阀等16个项目。分厂重点对系统进行全面排查,氢气、蒸汽系统查漏、消漏,重要换热器、精馏塔清洗、热洗,确保系统重点部位无漏点、零浪费。

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E8208 plus版全新登场。原E8208因内漏造成精练气消耗高、浪费大,且因多次堵漏造成换热效果差,对循环氢气起不到冷却作用,导致循环气气液不能正常分离,驰放气带液严重等问题。本次对E8208进行了整体更换,并且在原设计基础上增加了30%的富余量。新E8208投用后,循环气冷却温度下降了45℃左右,且回水自调阀开度仅在5-10%,最大程度地对循环气进行冷却、分离,并大大降低了精炼气的消耗,较之前每小时节省精炼气约400Nm3左右。

小小换热器E8601有大作用。E8601因内漏造成凝液漏至循环水系统,不仅造成低压凝液的浪费,更使得E8601的换热效果减弱,且加大了循环水系统的运行负担。本次对E8601列管进行试漏、消漏后,凝液冷却后温度下降了50℃左右,大大满足了凝液回收用户的工艺要求,同时也减少了全系统工艺水的用量。每小时多回收凝液5-10T左右,也就意味着每小时节省工艺水5-10T左右。

化学清洗为E8411除污去垢。E8411能否正常工作决定了真空机组能否正常工作,真空机组是BDO精制工序中真空系统的核心。E8411因长期运行,其壳程的有机相堆积结垢,不能正常将真空塔抽离的气相进行冷凝并分离,造成真空机组运行负荷重,不能满足工艺要求的真空度,长期以来造成恶性循环,使得真空塔不能高负荷运行。本次使用专用的除油粉对E8411进行化学清洗,严格按照指定的清洗方案实施。投用后真空机组进口温度较之前下降5℃左右,真空机组置换频次下降,减轻了焦油处置的压力。

C8201A/B检查更换各段气阀。C8201A/B在停车检修前一、二段排气压力高、排气温度高,存在超压超温风险。本次对C8201A/B各段气阀进行了全面检查和更换。目前,因前工段正处开车加量过程,二期902 50%负荷运行,C8201A、B前后分别并入系统满负荷运行,各段压力、温度正常,单台压缩机带量16.6T/h(BYD)。

本次检修还对装置55个安全阀进行了校验、E8301进行了高压清洗、V8301进行了热洗等,检修任务圆满完成,为节能降耗工作打下了坚实的基础,为系统满负荷、长周期高效运行提供了有力保障。(BDO分厂 赵亚利 高磊 )