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这一项油品回收利用小探索 带来消耗下降费用节约
发布时间:2023-07-04     作者:刘江涌 王探朝   分享到:

尿素分厂13万吨装置两台高压氨泵为九十年代投用的老机器,五联往复式柱塞泵存在着运动部件多,摩擦副多,油品消耗高等问题。二十余年来,一直使用油品为150#抗磨液压油,每月消耗5大桶(170kg/桶),消耗大、费用高,每次加油时,看着黄亮亮的油品倾入注油器内,操作人员在严格执行三级过滤之外,内心更多的还有一种成本流失而引发的惆怅……

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“如此大的油品用量能不能减少,或在保证油品品质不变的情况下,能不能重复利用呢?”带着这些问题,13万吨尿素技术人员突出目标导向、结果导向、问题导向,多次与27万吨尿素技术人员在现场交流,在办公室里研讨,切实把对标学习、交流研究成果转化为节能降耗的具体举措。

经过反复交流、探讨,最终一致认定,13万吨尿素高压氨泵注油器使用过的油品可以二次利用。为确保润滑油品质量,通过制定详细方案,最终在2023年5月份,对该泵注油器使用过的油品进行回收、沉淀、三级过滤处理,经质量计量中心分析各项指标合格后,再次加注至该泵注油器使用。

运行两个月以来,原油品消耗降低了2桶/月,每桶油按3000元计算,一年节约费用约7.2万元,节约成本效果明显。

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近几年来,公司在设备管理对标板块,持续以节能降耗为重点,旨在有效降低检维修费用。尿素分厂积极响应,持续眼睛向内,练好内功,紧盯老旧设备机物料消耗高的问题不放松,逐项反思问题的根本原因是什么?需要改进什么、提升什么?理清影响发展的“瓶颈”和“短板”,自我加压,不断突破。

通过持续以对标管理为抓手,不断改进创新,让老装置的消耗稳中有降,最终实现设备运行平稳,检修费用合理下降。(机械动力部/刘江涌 尿素分厂/王探朝)