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陕化公司塔盘改型提效10%
发布时间:2022-11-29     作者:边利利 李敏生 索峰涛 丁菲   分享到:


日前,从陕化公司传来喜讯,自2022年7月份更换T-1601塔盘以来,甲醇洗涤塔入塔气量稳定提升10%以上。

低温甲醇洗是合成氨生产一个最主要的净化单元,其作用是用甲醇溶液将工艺气中硫化氢、二氧化碳等酸性气体进行脱除,其中T-1601塔是低温甲醇洗工段的核心设备。

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陕化公司始终坚持绿色低碳发展,严格执行国家标准,以稳产促高产、以提效促节能,坚持绿色、清洁、高效的生产组织方式,不断优化生产系统管控,打通影响生产高效运行的瓶颈,合成氨装置作为排头军,其能效提升成为重中之重。

“能效领跑”蓄潜力

陕化公司在新装置投运后,不断进行技术攻坚,优化系统运行,实施降低各类消耗措施,在提高入炉煤浆浓度和工艺气有效气组分上狠下功夫,目前气化煤浆浓度已稳定在63.8%以上,工艺气有效气组分达到83%左右,合成氨系统综合能耗不断刷新。2021年位列行业能效“领跑者”第二名,并获得中国氮肥工业协会“合成氨行业节能先进企业”殊荣。

在“双碳”目标下,公司以能效领跑为抓手,以效率提升促效益,主装置运行实现了从“稳”到“优”的转变,为合成氨系统负荷的进一步提高奠定了基础。

找准“短板”破瓶颈

水桶无论有多高,盛水的高度取决于短板。合成氨效能想要进一步释放,必须精准找到这一块“短板”去突破瓶颈。T-1601塔在高负荷下存在温度高、塔压差大、液位波动等轻微液泛现象,严重时造成二氧化碳产品气中硫含量超标等不正常现象,导致合成氨、尿素系统很难再有提升空间。公司初步判断,塔盘就是“短板”。

公司通过专业团队对整个生产系统进行标定,寻找瓶颈部位。T-1601洗涤塔成为严重制约系统安全高效和高负荷运行的主要问题,与公司决策层的判断不谋而合。

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“量身定做”寻良策

找准“短板”,对症施策才能彻底解决这一瓶颈。公司决策层以壮士断腕之势,决定“量身定做”新塔盘,彻底消除掣肘。安全问题如何解决?塔盘采用什么形式?用什么材质?开孔率确定多少为宜?什么时间实施对企业影响最小?一系列实际问题摆在眼前,公司组织专业团队经过多次实地考察,高频次交流,确定制造商,根据所提条件重新对塔盘进行设计,优化了浮阀的开启形式、增大了开孔率,新塔盘的制造为消除瓶颈迈出了最为关键的一步。

全面改造提效益

经过深思熟虑,公司决定利用合成氨系统年度大修之际,对T-1601塔进行更换。由于低温甲醇洗T-1601洗涤塔在使用过程中容易沉积硫化亚铁,打开人口后,硫化亚铁与空气中的氧气反应容易引发着火,改造前必须经过极其严格的工艺处理。为确保万无一失,工艺处理方案经过了反复讨论推演。实施过程中,经过多次水洗置换,完成工艺处理完成。历时十余天的连续作业,完成对全部塔盘进行更换,并对塔内部降液管、溢流堰、集液槽进行重新安装。

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自2022年7月份系统检修恢复开车以来,低温甲醇洗T-1601洗涤塔压差降低,各层塔盘液位稳定,塔内各温度点和以前相比均有所下降,净化后工艺气指标稳定,经本次改造优化后,年可提升效益在1.4亿元以上。(边利利 李敏生 索峰涛 丁菲)