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日前,从磷铵分厂技改扩建现场再次传来喜讯:继两套浓缩和氟吸收塔扩能改造完美收官并入生产系统后, 5#球磨机经过5个月的土建施工、设备安装、运转调试,现已并入系统,入列服役,正式进入投运阶段。
作为磷铵分厂2021年度节能降耗重点推进项目,5号磨机的技改全厂上下高度重视,技术改造和正常生产组织同步进行。在1-4#球磨机错时运行保障生产的前提下,5#球磨机利用复肥装置原有废旧的流砂库开建了。5#球磨机为湿式溢流型球磨机Φ3.0*6.5,筒体内径φ3000 mm;筒体有效容积41.8 m3,钢球装载量68t。主要由鼓型给料器、传动装置、支撑装置、筒体、电机、润滑系统、电仪控制系统等部分组成,总功率为800kw,生产能力比1-3#球磨机总能力还要高。主机安装后,磷铵分厂编制了科学严谨的试车方案,11月初组织单机试车,期间经过磨合调试,检查调整,目前磨机运行平稳,仅一台5#球磨机就能满足磷酸一系统经济运行的要求,达到预期设计能力和效果。
磷铵分厂原有4台球磨机,其中1-2#球磨机系80年代建厂时所建,能力太小;3#球磨机为1996年“六改八”所建。由于设备运行时间较长,实际生产负荷力不从心,纰漏百出,系统开开停停,无法满足生产要求。2005年复肥装置磷酸二系统技改扩能时,4#球磨机配套建设,功率为1000 kw,磨矿约40m3/h,担当起磷酸双系统磷矿磨浆的重任。
球磨机运行方式为4#磨机单开,3#磨机与1#/2#磨机串磨使用,保障二铵满负荷生产组织所需磷酸。自2020年5月份一铵装置复产开车后,磷铵总产量大幅提升,正常工况下日产磷铵1100吨成为常态。磷矿生产没有可用磷酸,“等米下锅”现象越来越频繁。原料磨矿短板日益突显,球磨机负荷加到极限,才能勉强维持矿浆供应。同时因磨机负荷高,导致矿浆细度低,平均细度仅有85%,且磨机衬板、压条等附件磨损加快,故障率升高,设备检修对系统的长周期稳定运行负面影响较大。据此,磷铵分厂再三权衡利弊,向公司提出技改申请,从节能降耗、保障生产角度考虑,新增一台5#球磨机,与4#磨机互补,保障生产所需矿浆。原有的1-3#球磨机作为后期4#或5#检修时临时备用设备,彻底解决生产双系统运行磨浆能力不足的问题,最大程度节约成本,降低生产维修费用,高生产运行效率,满足高负荷生产要求。
5#磨机并入生产系统后,经生产验证,达到设计负荷条件,各项能耗下降,矿浆细度提高。矿浆细度87%,含水量约30%;萃取反应活性好,转化率由原来的93%提高到98.3%,创历史新高,为企业节能降耗做出了最大贡献。(磷铵分厂 史华军 赵彦峯)