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“一号给煤机篷煤了!”
“打空气炮,投助燃柴油。”
“燃油投入,空气炮振打无效,炉温持续下降!”
“汇报调度,联系下部紧急启动二号备用制粉系统。”
这是发生在动力分厂,锅炉主控操作室内的工艺波动状况处理对话。
近日接连不断的绵绵秋雨,下了半月之久,虽说为动力人驱散了锅炉房内的燥热,可大家却依然高兴不起来,因为这场持续太久的秋雨也给司炉带来了头疼的问题——原煤潮湿。
燃料,作为锅炉运行中的先决条件,原料的供给一直是生产环节不可忽视的问题,尽管在往年的堵煤事故中,分厂技术人员不断改进增强防止篷煤、堵煤的方法及措施,我们有每天三次例行检查原煤状况的软方法,也有压缩空气炮疏通下煤通道的硬手段,可这场不知疲倦的阴雨终究是“渗”入了我们的防御系统,由于原煤过于潮湿,在造成1#给煤机堵塞后,在短短一个小时内又造成了3#磨煤机下煤管的堵塞,清晨9:20分,一号锅炉三套制粉系统仅剩一套,投入四杆油枪稳定燃烧,全力抢修其它两套制粉系统。
为保证不影响后系统正常生产,分厂随即启动了应急方案,所有备用制粉系统即可启动,锅炉司炉主“副”联动,主司炉全力监盘,监控给煤机动向,调节送风量与燃料量的完美平衡,保持参数稳定,副司炉值守给煤机平台,观察燃料状况,每小时多次震击下煤管,以防再次出现湿煤堵管的情况。
随后分厂领导会同调度,联系原运分厂将少量库存干原煤掺加入湿煤里缓解现状,下午13:30分,1#锅炉3#制粉系统检修完毕,正常启动,燃油切断,危机解除。
“不怕发现问题,就怕解决不了问题”。通过此次严重堵煤事件,动力分厂立即召开会议,研究讨论针对长久雨期如何保障系统平稳运行,会上大家集思广益、踊跃发言,制定了应对方案及措施,并将改造下煤管纳入检修计划之中。在预防堵煤的防御体系中,可谓是又上一层台阶,相信在下次遇到这种连绵雨季,动力分厂可以更加从容应对。(动力分厂 胡月淋)