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塑业公司吹膜工段取得工艺突破
发布时间:2021-05-25     作者:李亚圆   分享到:

    5月中旬,塑业公司吹膜工段原料工艺调整方案取得阶段性成功彻底解决了多年来吹膜工艺黏连的困扰

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塑业公司吹膜工段负责各类包装袋内膜的生产任务,下接圆织、内粘及裁印工段,是包装袋生产的重要环节。每逢盛夏,内膜黏粘问题便是一件让几个工段都“头痛不已”的事情。究其原因则源自吹膜工段原料之一EVA聚乙烯此种聚乙烯因融化温度低、粘性大、附着力好,因而是保证包装袋内膜与外袋充分黏连的重要原料。但伴随夏季气温攀升,设备温度也随之水涨船高,虽小心呵护,生产出来的内膜未等进入下游圆织工段,布辊内侧仍大量黏连,仅此一项浪费多时可达15%。然虽成功渡过圆织工段,再进入下游裁剪工段,因其熔点较低,布辊经热切后切口便迅速黏连,裁剪工段操作工不得不人工将一条条切口搓开。随着近年塑业公司产能的不断扩大,裁剪工段日产量约10万套,仅此搓口工作便为操作工造成很大的工作负担。

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2021年,塑业公司以“瓶颈问题”为导向的对标主题思想,针对此问题前往渭化、蒲化、山西运城好仕达等多家塑编行业兄弟单位调研,终于在原料工艺配比方面寻得突破。后经两个多月的工艺调整试验,至5月中旬,吹膜工段原料工艺调整方案取得阶段性成功。生产出的新内膜在粘合性、开口性等方面都取得大幅度提升,彻底解决了多年来吹膜工艺黏连的困扰,更极大的减轻了下游裁剪工段工量,在包装袋的质量提升上更进一步。经测算,若全力推行此项工艺实施开展,全年可杜绝内膜浪费约122万条。

“千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金”,塑业公司对标工作始终坚持“目标引领、问题导向”的原则,将对标工作融入日常,不断排查、梳理生产运营的薄弱环节,寻医问药,攻坚克难,精益求精,为生产系统的不断升级提供强劲动力。塑业公司将继续不忘初心,团结奋战,为陕化公司不断提升效能,创造健康良性发展的现代化企业添砖加瓦。李亚圆