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实施技术攻关,优化生产运行,磷铵日产稳定达到1200吨,是磷铵分厂2023年度重点工作。为保证年度重点工作形成闭环,落实增产增效,磷铵分厂找准问题症结,制定改进措施,12月6日至12日,一铵二铵生产组织稳定,磷铵日产连续7天突破1200吨,实现了日产稳定达到1200吨的攻关目标。 精准发力,找准影响二铵生产周期的难点堵点。二铵装置连续生产7至10天就必须计划停车一次进行系统清理,主要是需要热洗料浆管线的结疤。原有的料浆管线规格是DN50,一旦结疤,造粒机喷浆流量就呈直线下降趋势,严重影响生产负荷。今年大检修期间,技术人员提出变更方案,将料浆管线规格变更为DN100,在不改变管线内壁结垢速率的同时,延长最大喷浆流量的运行周期。改造后,二铵料浆管线运行时间可达到15天。二铵全系统计划停车也随即调整为半月一清理,7天一热洗,有效延长了系统开车周期。为二铵实现日产连续650吨创造了前提条件。 精细落实,紧抓一铵装置产能释放的改造不放松。为改进一铵粒状系统设备冒粉尘的环保问题,2023年,一铵装置在利用现场闲置设备改造除尘设施时提出,将旋风除尘器回收的粉尘作为一种产品从系统采出,既能保持系统生产平衡,又能改善洗涤塔工况,同时还能增加产品种类和产量。截至11月,累计生产57%粉状产品2633.42吨,增加效益近800万。再通过优化稀酸指标和优化料浆比重,一铵两套系统粉粒同开,日产也从之前480至500吨,提升到550吨。 精心谋划,稳定源头配矿才能保证酸质稳定、工况稳定。磷矿是磷铵生产的核心原材料,受磷矿品位和杂质含量影响,系统生产波动较大。为此,磷铵分厂将探索中低品位磷矿适应性生产作为揭榜挂帅项目,专题攻关。兼顾矿含磷指标和浓酸中铁铝镁含量,提出稳定配矿、分类配矿、配酸生产的最佳方案。建立以贵州矿源为基准,其他矿种调磷降镁的配矿思路,有力地保证了磷酸各项指标持续稳定。 精确把控,规范上下游流程,净化酸质、去杂归核。体现磷铵生产的关键能效是产品中的五氧化二磷含量,而保证产品质量的关键是有效降低磷酸中的杂质含量,磷酸指标稳定就是一铵、二铵稳产高产的关键。9月份以来,受各种因素影响,磷酸装置生产组织陷入被动,稀酸液位低导致浓酸液位低,磷酸液位低又导致酸质指标不稳定,进而引发一铵、二铵生产系统波动,形成多米诺骨牌效应,致使一铵、二铵产量质量受到影响。认识到不同矿种杂质对系统的负面影响后,磷铵分厂要求技术组规范上下游流程,严格控制稀酸、浓酸液位指标。上游为下游服务,下游也必须严格按照上游指标组织生产,先立后破,稳中求进。 12月上旬,磷铵平均日产稳定在1150吨,6日开始日产达到1200吨,且持续向好,并连续7天保持系统满负荷日产突破1200吨的目标。稳定源头,稳定磷酸生产负荷,稳定磷酸品质和指标才是磷铵稳产高产的关键,也是今后磷铵分厂努力和突破的主要方向。(磷铵分厂 屈小强)