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为有效提升工艺指标、优化设备运行水平,最大程度提高能源利用效率,磷铵分厂以“提质增效率”为工作目标,从精准定位系统入手,在磷矿高效利用上实施投矿分离技改方案,通过降低生产成本为企业发展提供源源不竭的动力。 在近期磷铵分厂召开的磷矿利用专题会上,主管设备副厂长从设备精细化管理及高效平稳运行角度出发,紧密结合磷矿市场资源供给结构,发表自己的真知灼见。一石激起千层浪,与会管理人员你一言,我一语,各抒己见,为磷矿高效利用,生产品质提升建言献策,“原来磷铵生产供矿,采用的是一仓混合投矿方式,由于一、二系统产品指标要求不同,磷矿配比单一,出现转化率指标不稳定,我们将优化生产技艺,采用“两步走”新流程,提升质量,增强设备稳定性,使磷矿实用性更强,产品达标率更高”。 近年来,磷铵分厂高度重视生产中每一个环节的消耗,牢固树立过“紧日子”的思想,通过讲形势、讲任务、讲责任、讲目标,将降本措施落实到每一个环节、每一个岗位、每一位员工,坚持开源与节流并重,强化成本意识,大力开展质量增效,挖潜降耗活动,对水、电、气等单耗层层分解,避峰就谷,提高了能源利用率,营造出人人想成本、人人降成本的浓厚氛围。 针对磷矿配比难掌握、误差大、耗时长、费用大及生产周期长等实际问题,磷铵分厂紧盯磷酸转化率关键指标,不断发掘和学习最新的生产技术经验,大胆实施技改,将原来的一仓混合供矿方式,改造为单仓单供,即一仓一指标一配比,并对5号磨机矿浆管线进行工艺改造,新增110米矿浆管线,既可单输出供一铵生产,又可并联供双系统需求,给生产安全投上了“双保险”。为保证技改进程,设备技术员从点滴做起,从细节做起,严格落实改造措施,认真查询设备厂家技术手册并咨询相关知识,扎根改造现场,严控把守质量关,目前改造管线已完工、设备安装已进场、机具设施已到位,工艺装置SIS系统、DCS系统、EDS系统升级改造已完毕,预计11月投入试生产。新增的两条输送管线,后期将根据现有试验装置运行数据做进一步分析,一系统转化率保持97.5%,二系统转化率保持98.0%,大大降低了磷矿消耗,产品产量也得到进一步提高,有效破解了磷矿配比的生产难题,这是磷铵分厂降本增效的又一力作。 小技改取得大成效。此次改造升级投入成本少,施工简单快捷,彻底解决了制约生产高效发展的瓶颈问题。下阶段,磷铵分厂将持续深化技术改造,在“降”字上下功夫,在“增”字上做文章,在“提”字上求实效,不断创新管理,通过技改促进企业快速发展,为陕化公司节能降耗、提质增效再建新功。(磷铵分厂 刘锐)