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2#锅炉磨煤机分离器改造顺利完成
发布时间:2022-08-25 作者:苗育培 分享到:
动力分厂是陕化能量消耗大户,每天消耗原煤1700多吨。自投产以来,磨煤机磨出的煤粉细度偏大,致使煤粉燃烧不完全,炉渣含碳量在10%以上。降低炉渣含碳量,是动力分厂始终攻克的目标。 磨煤机磨出煤粉的粗细是由两个方面决定的:一是磨辊与磨盘的碾压力大小,二是分离器对煤粉的分离效果。尤其是分离器的分离效果对煤粉细度起着关键性的作用。现在绝大部分厂家使用的分离器都是动态分离器,分离效果明显,缺点故障多,检修频繁,电耗大。我们的分离器是最原始的挡板调节静态分离器,设计陈旧,径向挡板调节效果差,导致了煤粉细度和均匀性差。经过调研,一种双调节分流式高效节能分离器技术较为先进。该技术是在径向分离器的基础上,在轴向增加一组分离器,径向挡板可以有效调节煤粉细度,轴向挡板可以有效调节煤粉均匀性指数,从而提高煤粉分离效果,满足工艺要求。同时无需维修,使用寿命长,大大降低了维修费用。 此次磨煤机改造工作量大,安全起吊难度大、系统安装复杂,为确保工作顺利完成,动力分厂专业组与改造厂家分工明确,默契协作,全力攻坚,经过1个多月的施工,2#锅炉磨煤机分离器改造顺利完成,为后续磨煤机调试工作打下坚实基础。 通过本次磨煤机双调节分流式高效分离器和高效喷嘴环的改造,提高了锅炉宽煤种的适应性,煤粉细度和均匀性指数,提升了入炉煤质品质,降低石子煤排放,提高了锅炉燃烧效率,为公司节能降耗添砖加瓦。(动力分厂 苗育培)